Причиной неудачной стыковки пилотируемого космического корабля «Союз МС-14» с МКС стали проблемы с усилителем системы автоматической стыковки «Курс», расположенной на борту МКС. Об этом сообщили в NASA во время трансляции стыковки.

В NASA объяснили причину неудачной стыковки "Союза МС-14" к МКС

В Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства США пояснили, что никаких технических проблем с пилотируемым кораблем «Союз МС-14» нет, причиной неудачной стыковки стала неисправность усилителя системы автоматической стыковки «Курс», которая расположена на борту МКС. В то же время космонавты со станции не могут в ручном режиме пристыковать «Союз МС-14», так как он пилотируемый и на нем отсутствует запасная система телеоператорного управления, которая устанавливается на грузовых кораблях «Прогресс».

Это проблема не с кораблем «Союз», а с усилителем системы «Курс» на борту станции. Корабль невозможно пристыковать в ручном режиме, поскольку данная система не установлена на корабле «Союз МС-14, так как это пилотируемый вариант корабля, без экипажа на борту
— пояснили в NASA.

Между тем сообщается, что ЦУП передаст на МКС инструкции по замене усилителя системы стыковки. По предварительной информации, следующие попытки стыковки «Союза МС-14» со станцией могут быть проведены в воскресенье или понедельник. Подробности не сообщаются.

В то же время сообщается, что в настоящее время в ЦУП проводится совещание в связи с неудавшейся пока стыковкой. Ожидается приезд главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина.

Транспортный корабль «Союз МС-14» находится на удалении от МКС. Стыковка планируется на резервную дату. Безопасности станции и экипажа ничего не угрожает
— говорится в сообщении Роскосмоса.

Ранее сообщалось, что пилотируемый корабль «Союз МС-14» с роботом FEDOR на борту не смог с первой попытки состыковаться с МКС. В настоящее время он отведен от станции на безопасное расстояние.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.